本工程包含現(xiàn)有1#、2#兩臺75t/h煤粉鍋爐技改建設(shè)一套鎂法脫硫系統(tǒng),和擴(kuò)建5#爐1臺130t/h鍋爐建設(shè)一套鎂法脫硫系統(tǒng)。
工藝流程如下:
在熟化槽加入一定量的工藝水,啟動熟化槽攪拌器,根據(jù)配比要求,將袋裝粉狀氧化鎂拆包后倒入熟化槽,在此配制成氧化鎂懸浮液,每套系統(tǒng)兩只熟化槽交替使用。倒包除塵器能有效地改善固體加料作業(yè)環(huán)境。
氧化鎂懸浮液用漿液泵泵入旋液分離器,清液進(jìn)入脫硫塔,所含沙礫等雜物進(jìn)入曝氣槽,輸送量根據(jù)塔底脫硫液pH值由調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)。
脫硫塔內(nèi)吸收液與煙氣逆流接觸,氧化鎂與二氧化硫反應(yīng)生成亞硫酸氫鎂,亞硫酸氫鎂與氧化鎂反應(yīng),同時通入空氣曝氣生成硫酸鎂排放。
煙氣經(jīng)降溫除塵被循環(huán)吸收液除去二氧化硫后,經(jīng)塔頂兩層除霧器進(jìn)入原有煙道。根據(jù)塔頂除霧器前后的壓降情況,用工藝水噴洗除霧器。
脫硫系統(tǒng)的設(shè)計(jì)效率為95%,本工程以EPC方式承建,2006年1月開始設(shè)計(jì),2007年5月建成投入運(yùn)行,脫硫效果良好。